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事故简报

热度 5已有 149 次阅读2014-1-28 22:06

2014.1.25由于电力厂1905左右停电(动力线),造成检化验数控铣床出现故障,当时调度室未通知检化验,而且也是班组快下班的时间,因此我班组人员并未察觉。

甲班接班后发现此状况给我班组赵岳打了电话,说数控铣床机床报警无法使用,原因程序混乱赵岳立即返回检化验中心,协助甲班人员一起处理设备故障,当时维修工小马已看过说程序混乱需要待工程师处理。赵岳看到数控机床显示报警状态为:X轴、Y轴归零状态;Z轴超出极限位。该同志看这个故障报警认为可以处理,就调到手轮控制按着超长释放键和外部复位键,同时逆时针摇动手轮,解除报警(根据工作经验他知道单独的按超长释放或外部复位,不起作用 必须同时按 在手动摇动手轮),赵岳看报警解除,想试试是不是程序问题,就按规定的正常程序关机,先拍急停按钮,然后关闭主控面板并切断电源。大约3-5分钟后 按规定的正常起机顺序打开电源、开启主控面板按钮、打开急停按钮 启动程序一切正常,然后调到手轮模式,X轴逆时针旋转,手动调到中心位置,Y轴逆时针旋转,手动调到中心位置,Z轴逆时针旋转 手动调到中心位置 切换到回零状态 降低机床运行速度,依次的把X Y Z轴归零,机床未出现超出极限位报警,然后他又切换到自动状态并查看了所有工作程序是否可以调用运行。此时Z轴无原点坐标显示,赵岳觉得应该是停电造成的当时程序混乱,突然断电属于非正常程序关机,而这台数控机床带有记忆功能,能记录上一次的运行程序和坐标,他觉得可能是机床记录了上一次的坐标点  所以才会出现程序坐标点混乱,他再一次的按正常程序关机 一分钟后开机,手动调动:XYZ轴到中心点,然后依次归零,机床运行正常,坐标点正常,然后他卸下铣刀进行下一步运行程序看看程序是否已正常(调试运行程序时 必须卸掉铣刀,以免发生程序错乱, 造成撞刀事故)。 赵岳输入第一个程序“O0801 把运行速度在降低,一手放在急停按钮上,防止发生突发事故,一手开启运行按钮,机床缓慢运行,待整个程序运行结束,一切正常,没有发生程序错误或混乱,又开始调试第二个程序“O0501”进行调试,机床运行正常没有发生程序错误或混乱,又开始调试第三个程序“O0512”进行调试,机床运行正常没有发生程序错误或混乱,他确认机床可以正常使用后,交给下班同事。 唐师傅上去进行三个程序的检验,机床运行没有问题后,赵岳把铣刀装上,再一次的进行三个程序的运行,可以正常工作使用一切正常。 

          赵岳同志在下班的情况下,得知设备出现故障,放弃自己休息时间,积极协助其他班组处理好设备故障,确保了检化验生产的顺稳进行,并得到了工程师张有为的好评。特此向领导申请给与该同志嘉奖。

        

 

 

 

 

 

 

2014-1-28

检化验丙班


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发表评论 评论 (4 个评论)

回复 刘向东 2014-1-29 09:45
安全第一!
回复 赵岳 2014-2-1 22:56
刘向东: 安全第一!
谢谢 关心 祝愿你新年快乐 全家幸福安康 马年马上财运亨通  马上心想事成
回复 吴建伟 2014-2-11 13:07
回复 赵岳 2014-2-16 19:26
吴建伟:

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